宝德电磁阀管线中的控制介质元件。某单位使用的1台进口管线球阀,在项目现场发生了阀杆断裂事故,导致此台阀门无法正常使用,委托我公司进行维修。为了找到阀杆断裂的主要原因,特此进行了以下分析。
burkert电磁阀阀杆断口位于o型圈槽与台阶的过渡处,断口面比较平整。阀门经解体后发现:球面有明显的划痕,并且有多处坑
窝;阀座上的o型圈已损坏,存在长约8mm左右的缺口)。
1.分析过程
经解体后得知:此阀门结构为双向阀座密封固定式球阀,主要由阀体、左右连接体、阀杆、上下支撑板、球体、密封圈、执行机构等组
成;密封副由阀座组件上的o型圈与球体球面构成;球体由上、下两个支撑板支撑,通过旋转执行机构带动阀杆转动,从而实现球体的90°旋
转,并通过进、出口两端阀座与球体的密封,实现接通和截断介质的目的。
这种结构形式的阀门特点是:阀门为筒状体、固定球结构,阀座采用双座双向自密封结构,同时有预紧弹簧,密封和自动泄放中腔过高压
力的功能;阀门内置有支撑板,球体通过上下支撑板固定于阀腔之中,大大减小阀杆的受力情况。当阀门在正常工作时,介质的密封力通过支
撑板作用到连接体上,(2)力学性能试验
断裂阀杆加工成拉伸试样,在万能材料试验机进行拉伸试验,试验结果见表2。 阀杆材料力学性能试验数据
抗拉强度σb/mpa 屈服强度σs/mpa 伸长率a(%)
从以上试验数据可以得知:阀杆的力学性能是不达标的。为了探究力学性能偏低的原因,特此进行了微观组织分析。
(3)微观组织分析
取样部位为阀杆断裂面,金相观察纵截面金相组织为珠光体与铁素体(见图4),而且呈连续带状分布,带状组织达到5级组织中铁素体晶
界清晰可见,珠光体带宽窄不一,见图5。
电磁阀显看出:铁素体和珠光体呈带状交替分布,呈现出较为明显的带状组织,内部组织极不均匀。低合金钢经调质处理后,内
部应分布较为均匀的回火索氏体组织。试样经合理热处理工艺进行调质处理的金相组织。
(4)表面硬度检测
burkert电磁阀布氏硬度试验机上检测硬度,其表面硬度190~207hbw,明显偏低。
(5)无损检测
分别对断裂阀杆按jb/t4730-2005的规定进行了磁粉和超声波探伤检验,结果显示:表面及内部无超标缺陷。
3.扭矩及零件尺寸检测
(1)扭矩检测
电磁阀阀杆并组装后,对事故阀门进行了扭矩测试,试验结果见表3。
阀门扭矩测试数据
单面进压,检测阀门执行机构输出轴的扭矩
从以上数据得知:阀门的启闭扭矩是随着压力的增加而不断增大的,当压力达到公称压力时,阀门的启闭扭矩为300n·m,折算到阀杆上的
扭矩值为2704n·m。经计算,设计扭矩应为270n·m左右,实际操作扭矩远大于设计扭矩。为了进一步找到扭矩剧增的其他原因,特此对此阀门
的关键零件进行了尺寸检测。
(2)零件尺寸检测
burkert电磁阀阀门解体后,用三坐标测量仪分别对支撑板、阀体与连接体组件等关键零部件进行了尺寸检测,检测数据见表4。 阀门关键零
部件尺寸检测数据
检测部位 支撑板两端面到轴孔中心尺寸 阀体止口端面至阀体轴孔中心尺寸
对检测数据进行分析得知,支撑板端面与连体端面存在较大间隙。上支撑板左边间隙为1.53mm,右边间隙为2.03mm;下支撑板左边间隙为
1.36mm,右边间隙为2.17mm。
若支撑板端面与连接体止口端面间隙过大,则在介质力的作用下,支撑板会发生移动,将压紧力传递到阀杆上,这样会使阀杆承受很大的
扭矩和剪切力。实践证明:支撑板端面与连接体止口端面之间间隙在0.2~0.5mm时较为适宜。而此台阀门支撑板与连接体止口端面的间隙远远
超过0.5mm,在介质力的作用下,阀杆会承受较大的扭矩。
4.结语
造成此台管线球阀阀杆断裂的主要原因有:支撑板端面与连接体止口端面之间存在过大的间隙,尺寸超差;阀杆材料的热处理工艺不当,
导致阀杆的强度、硬度均低于标准值。
西门子工业工控机自动掉电自动重启维修检测
印刷企业对印后技术设备的四个发展趋势
大鼠抗缪勒管激素(AMH)ELISA检测试剂盒操作详解
中水回用设备的相关概念以及如何判断其好坏
安全操作液体加热器,必须要从管理方面出发
德国BURKERT电磁阀故障判断及处理方法
变压器直阻测试日常防护措施
五谷杂粮粉为何会如此受青睐?营养价值如何?
全自动石油从微量水分测定仪电解池的日常保养
科技门价格
压力容器视镜的产品资料
红外线灭菌器使用方法
NL30阻旋式物位开关特点及技术参数
影响浅层气浮机因素的原因
AH渣浆泵内功率损失的原因
汽车配件刹车片自动套膜包装机热收缩封膜机
无人机展露头角 助力安防开启“上帝视角”
二氧化碳分析仪(CO?浓度分析仪)怎么操作浙江广东江西
厌氧活性污泥法在污水处理设备环节中的作用
栗羊羹自动成型灌装机